工業(yè)排放二氧化硫煙氣可用于生產(chǎn)硫酸
獲悉,由成都華西化工科技股份有限公司研發(fā)近10年的煙氣脫硫新技術(shù)“離子液循環(huán)法”,在攀鋼新鋼釩6號(hào)燒結(jié)機(jī)試運(yùn)行成功。這標(biāo)志著,冶煉、煤電行業(yè)生產(chǎn)中煙氣無污染脫硫的“世界性難題”得到了破解。
2009年4月14日
獲悉,由成都華西化工科技股份有限公司研發(fā)近10年的煙氣脫硫新技術(shù)“離子液循環(huán)法”,在攀鋼新鋼釩6號(hào)燒結(jié)機(jī)試運(yùn)行成功。這標(biāo)志著,冶煉、煤電行業(yè)生產(chǎn)中煙氣無污染脫硫的“世界性難題”得到了破解。
據(jù)悉,鋼廠、電廠等燒結(jié)煙氣中的主要污染物二氧化硫,是硫酸型酸雨的“罪魁禍?zhǔn)住?,全世界都在尋找治理它的有效辦法。目前,國際較流行的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)主要有干法、半干法和濕法三種,但用傳統(tǒng)方法即使處理了二氧化硫,又會(huì)產(chǎn)生新的二氧化碳排放造成溫室污染,治“脫”不治“污”的結(jié)癥始終難以根除。
經(jīng)過近10年研發(fā),成都華西化工科技股份有限公司成功突破這一瓶頸,其研制的“離子液循環(huán)法”首次將脫硫效率、副產(chǎn)品處理及運(yùn)行效率統(tǒng)籌解決,徹底解決了脫硫效果好,副產(chǎn)品無法處理;副產(chǎn)品能處理,運(yùn)行成本又太高這一難題。該技術(shù)脫硫有效率可達(dá)99.5%,且脫硫效率可靈活調(diào)節(jié);煙氣含硫量從0.02%到5%的范圍內(nèi)運(yùn)行成本穩(wěn)定,對(duì)各類煙氣無限制,其副產(chǎn)品還可以完全轉(zhuǎn)化為高濃度的硫酸。
2008年12月23日
“離子液循環(huán)法”煙氣燒結(jié)脫硫系統(tǒng),在攀枝花鋼鐵公司新鋼釩6號(hào)燒結(jié)機(jī)投入試運(yùn)行。截止今年2月1日,其系統(tǒng)成功運(yùn)行240小時(shí),處理后尾氣中二氧化硫含量低于150mg/Nm3,脫硫效率達(dá)95%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,并成功回首高純度硫酸400多噸。
這項(xiàng)新技術(shù)目前在國內(nèi)乃至全世界都是首次使用,待繼續(xù)調(diào)試完善后,將爭(zhēng)取一次性通過國家驗(yàn)收,預(yù)計(jì)該技術(shù)在冶煉業(yè)、煤電業(yè)將有廣泛應(yīng)用空間。?